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基于AspenPlus的低浓度含氧煤层气低温精馏的模拟研究

来源:伴沃教育
Vol.43No.1Feb.2016

矿业安全与环保

MININGSAFETY&ENVIRONMENTALPROTECTION

第43卷第1期2016年2月

J].矿业安全与环保,2016,43(1):38-40.马代辉.基于AspenPlus的低浓度含氧煤层气低温精馏的模拟研究[文章编号:1008-4495(2016)01-0038-03

基于AspenPlus的低浓度含氧煤层气

低温精馏的模拟研究

马代辉

1,2

(1.瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆400039)重庆400037;2.中煤科工集团重庆研究院有限公司,

对低温精馏过程进行摘要:针对低浓度煤层气深冷液化工艺,使用化工流程模拟软件AspenPlus,

了模拟研究,发现当原料气入口流量为552kmol/h,精馏塔压力为0.34MPa时,塔底液态甲烷的纯度为99%。分析了抽采煤层气流量波动对低温精馏效果的影响,发现当煤层气流量降低时,塔顶氮氧尾气中的甲烷含量增加,并且处于爆炸界限内;随着煤层气流量增加,塔底甲烷的纯度和回收率均降低。

关键词:低浓度煤层气;液化;精馏塔;甲烷纯度;回收率

+

中图分类号:TD712.67;TE644文献标志码:A网络出版时间:2016-02-0219:23

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/50.1062.TD.20160202.1923.020.html

SimulationStudyonCryogenicDistillationProcessofLow-concentration

Oxygen-containingCoal-bedMethaneBasedonAspenPlus

2

MADaihui1,

(1.StateKeyLaboratoryofGasDisasterMonitoringandEmergencyTechnology,Chongqing400037,China;2.ChinaCoalTechnologyandEngineeringGroupChongqingResearchInstitute,Chongqing400039,China)

Abstract:Toaimatthecryogenicliquefactiontechnologyoflow-concentrationcoal-bedmethane,simulationstudywasmadeonthecryogenicdistillationprocesswithAspenPlussoftware.Itwasfoundfromthestudythatwhentheinletflowrateofthefeedgaswas552kmol/handthepressureofthedistillationcolumnwas0.34MPa,thepurityoftheliquidmethaneatthecolumnbottomwas99%.Analysiswascarriedoutontheinfluenceofthecoal-bedmethaneflowratefluctuationsonthecryogenicdistillation.Whentheflowrateofcoal-bedmethanedecreased,themethanecontentinnitrogenoxidegasesatthetopofthecolumnincreasedandwaswithintheexplosionlimit;withtheincreaseoftheflowrateofcoal-bedmethane,thepurityandrecoveryofthemethaneatthecolumnbottomdecreased.

Keywords:low-concentrationcoal-bedmethane;liquefaction;distillationcolumn;purityofmethane;recovery

随着人类对能源需求的不断增加,煤炭消耗激增带来的环境污染问题日益严峻。2010年,中国成为世界最大的能源消耗国家,占到全球能源消耗总

[1]

量的20%,且主要的能源消耗来自于煤炭。大气污染问题迫使中国开始调整国家的能源结构。由于天然气燃烧热值高、环境污染程度低,储量丰富,被液化后体积将缩小至原来的1/625,适应在偏远地区

收稿日期:2015-04-26;2015-07-02修订

基金项目:“十二五”国家科技重大专项(2011ZX05041-004-002)

作者简介:马代辉(1971—),男,四川什邡人,高级工程师,主要从事煤矿瓦斯灾害防治技术研究、科研技术管理工作。

大量、便捷、低成本运输,因此得到越来越多的青睐和重视。虽然以甲烷为主要成分的煤层气在中国的储量位居世界第三,但其利用率不容乐观,尤其是低浓度含氧煤层气的工业化利用在国内几乎为零

[2-7]

因此,笔者运用大型的化工模拟软件AspenPlus对低浓度含氧煤层气的精馏过程进行模拟研究,重点研究了当甲烷体积分数(浓度)为35%时,精馏塔对氮、氧的分离效果。针对煤层气抽采的不稳定性

[8-10]

,还分析了在精馏塔入口原料气流量波动的情

况下,对精馏效果的影响,为工业化应用提供参考。

1低温精馏流程

经过脱煤层气整个低温精馏流程如图1所示,

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矿业安全与环保

MININGSAFETY&ENVIRONMENTALPROTECTION

Vol.43No.1Feb.2016

在再沸酸、除水、冷却后的原料煤层气进入精馏塔,

器的作用下,塔内受热后的气体由下而上流动,与自上而下的液体进行热量交换,最终在塔底留下纯度

部分液体在再沸器中为99%的液态天然气(LNG),

被蒸发成气相,返回到精馏塔中。轻组分氮氧尾气

则从塔顶流出,通过塔顶冷凝器冷却后,气相经气液分离器顶部排出,液相作为回流液返回到塔顶。

图2

精馏塔内压力和温度随塔板编号变化的关系曲线

液相组分随塔板编号变化的关精馏塔内气相、

系曲线见图3~4,可以看出,随着塔板编号的增加,甲烷所占比例在不断增加,在精馏塔塔底的纯度达到并稳定于99%,并且氮、氧含量小于1%,塔底流出液为高纯度的液态天然气;随着塔板编号的减小,氮、氧含量则持续增加,在塔顶的氮气、氧气含量分别达到81%和18%。这是因为在同样压力下,由于氮气的沸点较低,其次是氧气,甲烷沸点相对最高,因此,随着来自塔底气体的热量交换,在合适的温度下,氮、氧被蒸发出来,剩下高沸点甲烷,达到高度分

图1

低温精馏流程示意图

[11-13]

离、提纯的目的,相对于其他分离方法,具有流程简单、产品纯度高等特点。

精馏模拟流程采用P—R方法进行计算,

塔采用RadFrac模型,选取合适的蒸发率和回流比。塔顶冷凝器的冷量来自液氮,塔底再沸器的热量由另外两股物流提供。入口原料气的具体参数如表1所示。

表1

原料气各组分摩尔分数/%CH435

N253

O212

原料气参数

摩尔流量/(kmol/h)552

压力/MPa0.34

温度/℃-160

图3精馏塔内气相组分随塔板编号变化的关系曲线

2

2.1

结果与分析

低温精馏结果与分析

当原料气入口通过AspenPlus软件模拟发现,

流量为552kmol/h,入口温度为-160℃时,精馏塔内的压力、温度随着塔板编号的增加呈现出增加的趋势,如图2所示。由图2可知,原料气从第9块塔板进入精馏塔,随着塔板编号的增加,在不断受到塔底气体传热后,温度迅速增加,随后达到并稳定在-143℃,得到高纯度液态甲烷;在第9块塔板之前,温度持续降低并最终降到-179℃。塔内压力则随塔板编号的增加而持续增加,从塔顶的0.327MPa增加到塔底的0.357MPa。

图4

精馏塔内液相组分随塔板编号变化的关系曲线

2.2

原料气流量变化对精馏效果的影响由于我国的煤层气抽采率较低,抽采出来的煤

层气流量的波动性较大,因此,本节将探讨在原料气流量出现一定变化后,对低温精馏效果的影响。如图5所示,随着原料气流量降低,精馏出的液态甲烷

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矿业安全与环保

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第43卷第1期2016年2月

在原料气流量仅为设计的回收率有小幅度的降低,

值的68%时,回收率仍能保持在95%以上;当原料气流量比设计值大时,甲烷的回收率开始出现明显的下降,在原料气流量增加到设计值的114%时,回收率仅为83%。说明原料气流量的减小对产品的回收率影响较小,原料气流量的增加却使得回收率出现明显降低,这主要是由于原料气流量增加后,原来供应的冷量不足造成的。

3结论

运用大型化工流程模拟软件AspenPlus,模拟了低浓度含氧煤层气的低温精馏过程,当原料气流量为552kmol/h,精馏塔压力为0.34MPa时,得到塔底精馏出的纯度达到99%液态甲烷;分析了当原料气流量出现波动情况下,低温精馏塔的分离效果,即流量的降低会导致塔顶甲烷含量增大,并且处于其爆炸界限内,流量的增大则会导致塔底甲烷回收率和纯度的降低。

参考文献:

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图5

回收率随原料气流量变化的关系曲线

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图6

精馏塔塔顶气相组分随原料气流量变化的关系曲线

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精馏塔塔顶气相组分随原料气流量变化的关系

曲线见图6,在原料气流量降低的同时,塔顶的甲烷气体则开始出现增加,氮、氧的含量则相应下降,表明当流量减小后,在轻组分受热完全蒸发后,沸点较高的重组分甲烷开始蒸发,导致塔顶尾气中带有大量的甲烷气体,并且含量处在其爆炸界限内,存在一定的安全隐患。从图7精馏塔塔底液相组分随原料气流量变化的关系曲线可以看出,当原料气流量增大时,塔底的氮、氧含量开始出现增大。

(责任编辑:陈玉涛)

图7精馏塔塔底液相组分随原料气流量变化的关系曲线

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