Vol_25 No.4 Aug.2006 河北电力技术 HEBEI El ECTRIC POWER 第25卷第4期 2006年8月 粉煤灰分选技术在发电厂中的应用 Appl ication of Ash——classification Technique in Power Plant 高志刚 (西柏坡发电有限责任公司,河北 平山05O4OO) 摘要:针对西柏坡发电有限责任公司粉煤灰的分级处理问 题,详细介绍了改进的涡壳式分选系统的设计选型过程、布 置及其工作原理、特点。新型粉煤灰分选系统投运后,取得 良好的经济效益与社会效益,并给其他电厂提供了一些可借 鉴的经验。 除尘器。电除尘器各电场的除尘效率、收集灰量的比 例及实测平均细度、烧失量见表2。 表2各电场收集灰量的比例及实测的平均细度 % 电场 收集灰量 细度:45 m筛余量 烧失量 I级 85 43 3.6 II级 12.5 l6.8 4.2 III级 2.5 9.9 4.8 混合j 100 40 3.8 关键词:原状粉煤灰;分选;系统 Abstract:In view of ash—classiifcation of Xibaipo Power Plant, the dassiifcation process,s ̄tem arrangement,principles and structuresofimpmv ̄voluteash—classiifcation system areintm- duced in detail.After operation。new type ash classiifcation system achieves well economical bexleiqt and sodal benefit and gives other power plnta some good advices. K ̄ds:pdverized coal ash;classification,system 由表2可见,不经任何处理的原状粉煤灰的质 量达不到国家规定的等级灰标准。只能以2O元/t 左右的低价销售到水泥厂作为掺合料加工成水泥, 而1级粉煤灰的价格高达6O元/t,且供不应求。因 此获得大量质量稳定的1级优质粉煤灰,实现废物 中图分类号:X773 文献标识码:B 文章编号:1001—9898(2006)04—0045—04 利用多样性,并创造良好经济效益,成为紧迫任务。 2技术选型 分选技术一般是指通过一定的工艺流程对原状 1 问题的提出 粉煤灰用作水泥和混凝土的掺合料,具有良好 粉煤灰进行粒度分级的工艺方法。目前国内外各类 粒度分选设备通常基于气流分级原理,即利用气流 产生的涡流离心场,使不同大小的颗粒沿不同轨迹 的形态效应、活性效应和微集料效应,对提高和改进 水泥、混凝土的性能发挥着很好的作用。《用于水泥 和混凝土中的粉煤灰》GB 1596—1991中规定,制作 水泥和混凝土时,作为掺合料的粉煤灰成品应满足 表1的要求。 表1 作掺合料的粉煤灰成品指标 % 运动,从而使它们分离。 西柏坡电厂对目前较流行的各种形式的分级机 进行了认真的研究和调研选型,根据自身实际情况, 最终确定选用涡壳式分级机。 2.1 涡壳式分级机的工作原理(见图1) 1级粉煤灰可以直接供搅拌站拌制成混凝土, 而I1、II】级粉煤灰由于筛余量较大,只能供水泥厂 作为掺合料。 西柏坡发电有限责任公司(简称“西柏坡电厂”) 现有的4台300 Mw机组锅炉所配烟气净化装置 为浙江诸暨电除尘器厂生产的8台2FAA3×45.0 M一2×76.0—150.0型双室三电场干式普通型静电 收稿日期:2006—03—29 图1 涡壳式分级机工作原理 作者简介:高志刚(1 973--),男,工程师,主要从事火力发电厂除灰、脱硫与输煤专业技术工作。 ・ 45 ・ 维普资讯 http://www.cqvip.com
Vo1.25 No.4 Aug.2006 河北电力技术 HEBEI EI ECTRIC POWER 第25卷第4期 2006年8月 涡壳式分级机的分级原理是:含灰气流从进口 主要依靠次导叶的开度来调节粉煤灰的筛余量(45 m筛余量),其得到的粉煤灰筛余量的精确度,较 可以实现变频调速的涡轮式分级机来说低一些,但 进入分缪机后,在由主导叶和圆弧外壳形成的弯道 内运动的不同质量的颗粒,因离心力不同而运动轨 迹也不同。大颗粒具有较大的离心力而趋向壁面, 当颗粒碰到壁面后便顺着圆弧壁面运动,直至碰到 对侧壁面而从粗灰出口排人灰库。小质量颗粒因离 心力无法克服涡壳区负压产生的吸引力而被涡流吸 对于I级粉煤灰要求筛余量低于12 就达标这么大 的调节范围,只要能满足I级灰的技术指标即可。 3西柏坡电厂粉煤灰分选系统的设计配置 一 人涡壳孔板,并随气流从涡壳出口排出。相同质量 的颗粒在进口处于不同位置时,其运动轨迹也不相 同。在A—A剖面上,颗粒质量从圆心向外侧由小 到大排列,颗粒分散性好,不易凝聚。设计外形尺 寸、导叶曲率和次导叶的头部位置及孔板直径时,理 论上要保证大于临界分离粒径(临界质量)的颗粒能 克服涡流的曳力,顺着壁面和次导叶构成的通道运 动到对侧壁面,而小于临界质量的颗粒则被涡流负 压吸人涡壳。这样,就能有效地实现以某临界质量 颗粒为界限的粉粒体的分离。实际上由于颗粒的凝 聚和大粒子的夹带及颗粒的密度不同,必然有小颗 粒混入粗灰中。为了减少粗灰中细灰含量,在粗灰 出口设置了二次风。当打开二次风阀门时,由于机 内处于负压,能将外界空气吸入,并在粗灰出口处形 成一道气幕,大质量颗粒由于自身的重力能够穿越 气幕进入灰库,而小质量颗粒则被吹回人口区或涡 流区。通过调节二次风风量和次导叶的角度,能方 便地改变细灰的45 m方孔筛筛余量。 2.2涡壳式分级机的特点 经过翻阅有关资料及实地调研,涡壳式分级机 相对于目前广泛应用的涡轮式分级机来说,具有分 级效率高,无功耗,系统布置简单,检修维护方便等 特点,其主要性能指标和特点如下: a.分选效率高 经过优化设计的涡壳式分级 机,其效率可达85 ,比涡轮式分级机高出近10 。 b.灰气比高灰气比较高,其质量比一般可达 0.8~1.3,所需空气量仅为涡壳式分级机的1/2。 c.零功耗涡壳式分级机内部没有转动部件, 所以不需要驱动装置,而涡轮式分级机内部有转动 的涡轮,所以需要一定的功率消耗。 d.检修方便、费用低高速流动的粉煤灰对设 备的磨损是严重的。涡壳式分级机无转动部件,且 进口采用大圆弧过渡,粉煤灰的流速相对较低,因此 磨损较小;而涡轮式分级机内部高速转动的涡轮与 流动粉煤灰之间相对速度较高,磨损严重,一般1年 多要更换一次涡轮,检修费用也较高。 e.筛余量调节的精确度较低涡壳式分级机 ・ 46・ 2004年6月西柏坡电厂通过认真设计选型,在 新建的灰库上安装了2套40 t/h的分选系统,以实 现对4台锅炉电除尘器除下的原状粉煤灰的全部分 级处理。分选系统见图2。 分 气卸科阀 手动插 蝶 电动调节风门 兰竺 竺竺 l尘墼 日 高压离心风机 图2粉煤灰分选系统 3.1分选系统工艺流程 2套分选系统均为闭路循环系统。3座钢筋混 凝土灰库直径均为12 m,库高为30 m,1座为原灰 库、1座为粗灰库、1座为细灰库。分选系统从原灰 库下灰管直接取灰,经插板门和调速锁气电动给料 机将原状灰均匀稳定地送人系统主风管下灰口。进 入系统主风管的原状灰在系统负压作用下达到灰气 混合并进入涡壳式分级机。进入分级机的原状灰在 涡流离心力作用下进行粗、细灰分离,分离后的粗灰 穿过分级机下部的二次风幕,经锁气卸料阀进入粗 灰库。分离后的细灰及从二次风吹回的细灰,因离 心力无法克服涡流的负压而被吸人分级机两侧的蜗 壳,随气流进入高效旋风分离器,由旋风分离器收集 的细灰经锁气卸料阀进入细灰库。含有极少量超细 颗粒的气体自旋风分离器上部经高压离心风机排 出,其中95 左右的含尘气体经系统回风管返回主 风管下灰口前,形成闭路循环系统。另有5 9/5左右 的含尘气流经放风调节蝶阀进入细灰库,经库顶布 袋除尘器收集超细灰后排人大气。・ 为调节细度,分级机设有二次风,取自回风管中 的循环空气。避免湿冷空气进入主机影响分级效 率。在回风管末端,进料口前设有补风口,由蝶阀控 制系统补风量(一般情况下不需补风)。 维普资讯 http://www.cqvip.com
VoI.25 No.4 Aug.2006 河北电力技术 HEBEI EI ECTRICPOWER 第25卷第4期 2006年8月 3.2系统性能参数 系统设计出力:40 t/h;超出力能力:15 ;系统 保证出力:40 ̄46 t/h;分级机分选效率:≥85 ;旋 风分离器效率:92 ~95 ;成品灰产量:西柏坡电 厂原状灰细度45 m筛余量≤4O 时,I级灰≥22 t/h、Ⅱ级灰≥24 t/h;成品灰细度(45 m方孔筛余 量)4 ~2O 可调;单位出力电耗:3.7 kWh/t;分 选系统消耗功率:176 kW(轴功率)。 3.3 系统特点 a.系统采用负压设计、闭路循环、无泄漏现象, 系统放风进入细灰库利用其库顶袋式除尘器收尘, 可避免环境的污染,确保排放浓度小于50 mg/m3 的标准。同时闭路循环在输送管道中热灰不受气象 条件影响,吸湿量小、不结露,可大大减少空气湿度 对分选效率的影响。 b.二次风取自系统回风管,使闭路循环输送管 道中的气体含湿量极小,有利于气力输送及提高分 选效率。 c.系统设小布袋除尘器,占地面积小、布置紧 凑、工艺流畅、节省投资。但是闭路循环不设除尘 器,循环风含有的粉尘对风机叶轮有一定磨损。所 以在风机选型上采用中等转速的耐磨风机,风机叶 片的使用寿命可达3年以上。 d.为保证分选系统密封、无泄漏,除管道及设 备连接处要密封外,分级机、旋风分离器卸料处锁气 也非常重要,锁气不好,将严重影响其效率。为此系 统选用了特制的锁气卸料装置,既可有效隔离分选 系统负压与库内微正压之间的气流互串,又可保证 分选系统不受灰库内气压影响,使灰顺利排人灰库。 e.系统所选用的DSG 400—8O型调速锁气电 动给料机能有效地隔离原灰库库底气化风对系统的 影响,并能均匀地给料,保证了系统的稳定运行。 f.在原状灰细度发生较大变化的情况下,系统 调节手段有:风量可通过高压风机进口调风门来调 节;调节分级机的二次风风量;调节分级机导流板位 置;调换分级机涡流孔板。上述方法调节灵活、方 便、有效。只需通过上述1~2种调节手段,即可确 保成品灰细度达到任意粒级的要求。 g.分选系统易磨损部位耐磨措施分级机蜗 壳顶部采用内衬高耐磨陶瓷片的拆卸式顶盖,磨损 后可拆换,机内易磨部位内衬高耐磨陶瓷片,旋风分 离器进口筒壁衬有耐磨陶瓷片。确保分级机及旋风 分离器使用寿命达30 000 h。系统管道易磨损处 (如弯头、三通、变径管)涂有耐磨涂料,可确保系统 易磨损件使用寿命达18 000 h以上。 3.4 系统主要设备的参数及性能特点 3.4.1涡壳式分级机 型号:GFX一4O型;数量:2台;设计出力:4O t/h(超出力能力≥15 );分级效率:≥85 。 GFX型涡壳式分级机,是在美国Buel1分级机 的基础上作了多项改进,改变了进料角度,圆弧板尺 寸,使其结构更趋合理,以便获得最佳的几何参数和 人口气流速度,从而达到增加分级机分级细度,提高 分选效率。 3.4.2高效旋风分离器 型号:CZT一14.2型;尺寸:夺1 446 mmX5 460 mm;数量:4台;处理风量:21 000 ̄23 000 m3/h。 旋风分离器是应用较广的除尘器,它利用含尘 气体沿切线方向进入旋风筒时所产生的离心力,使 粉尘从气体中分离出来。旋风分离器下料口设有锁 气卸料阀,以防卸灰时漏气,保证了旋风分离器的效 率。系统采用2台并联的经多次改进的单筒式高效 旋风分离器,设计气流在旋风分离器内旋转圈数达 7.5圈,效率能达到95 。 3.4.3高压离心耐磨风机 型号:GDM一14D型;数量:2台;叶轮采用16 锰表面垫喷涂高耐磨碳化钨,寿命18 000 h;机壳采 用16锰钢板制作,寿命不低于18 000 h。 西柏坡电厂的分选系统采用闭式循环,取消了 风机人口前的大布袋除尘器(或电除尘器),是首创 的新工艺系统,取消除尘器,简化了系统、节省了大 量的投资、减少了系统占地,减少了检修维护工作 量。该风机性能曲线平坦,可调性好,能满足从低负 荷到满负荷的不同需要;并且能耗低、效率高,效率 达8O 以上。 3.4.4调速电动锁气给料机 型号:【]E 403—80型;数量:2台;出力:8--80 n4/h。 锁气给料机在负压分选系统中,要保证系统出 力、保证系统正常运行及分选效率,各给料点必须保 证不漏气。针对系统要求,研发出一种特殊结构的 锁气给料机,可以使叶轮与壳体内壁的间隙始终保 持为零间隙且不会卡住,即使给料机进、出口压差达 0.05 MPa,气流也不会串动。 3.4.5锁气卸料阀 锁气卸料阀设计思路先进、结构简单、无动力及转 动部件,设备运行可靠、维修方便,使用寿命长。并且 具有下灰通畅,锁气性能好的特点,可有效地隔离系 统和灰库间的气流互窜,从而使灰顺利地卸人灰库。 ・ 47・ 维普资讯 http://www.cqvip.com
Vo1.25 No.4 河北电力技术 第25卷第4期 Aug.2006 HEBEI ELE【 TRIC POWER 2006年8月 3.5 控制部分 控界面和工艺流程图,打印报表,发出多种声光报警。 西柏坡电厂分选系统采用CRT+PI C的控制 方式,CRT与PI C采用以太网方式进行信息交换, 4改造效果及效益 P1 C主机采用日本OMRON公司C200HE系列可 新型的涡壳式分选系统自2004年6月投运至 编程序控制器,CRT选用台湾研华PⅢ866/64 M/ 今,系统运行稳定可靠,没有更换过任何磨损部件, 2O G/1.44工控机,配备1台韩国三星53.34 cm彩 也没有进行过检修。随着I级粉煤灰的需求量逐年 色显示器、3 kW的UPS电源及HP一6I 激光打印 增加,截止到2005年11月已累积销售I级粉煤灰 机,工控软件采用Intouch9.0。CRT将高压离心风 2O万t(60元/t),为西柏坡电厂创造了1 200万元 机、调速锁气给料机、电动调节风门、蝶阀、闭式系统 的经济效益。如果不对原状粉煤灰(20元/t)进行 内的压力、流量、灰库高低料位计等的监控引入 分选,则20万t粉煤灰的销售价格仅为400万元, PI C程序控制器,并能够实现对就地设备的程序控 由此可见对电厂粉煤灰进行分级处理是值得大力推 制、上位机操作和就地手动操作3种控制方式。主控 广的,既创造了可观的经济效益,又保护了环境,节 制系统收集被控对象的各种运行情况,记录各种报警 约了耕地,实现了废物的多样利用。 参数,提供生产数据、操作参数输入与查询的直观监 本文责任编辑:王洪娟 (上接第13页)实现了所谓的预估补偿控制。正是 路中,采用了主蒸汽流量作为输入变量(代表机组负 由于闭环特征方程不含纯迟延项 ,从而解决了 荷),以修正预估环节的时间常数,实现对被控对象 由于随着频率 的增加、e- ̄S的相角无限减小,而使 纯迟延特性的准确补偿。 系统的稳定范围大大缩小的问题,使系统调节品质、 稳定性等得到相应改善。通过适当调整调节器 4结束语 ( ),可使系统的响应速度和适应性得到提高。 在大型火电机组的主蒸汽温度控制系统中,从 3.4预估补偿模型的修正 系统外部来看,扰动因素比较多,扰动量大而且扰动 为了正确地实施预估补偿控制,必须要求得到 频繁;从系统内部来看,主蒸汽温度被控对象具有大 较准确的补偿环节的数学模型 ,若该模型 迟延、大惯性、时变性等特点,这些都增加了主蒸汽 温度控制的难度。在某电厂机组的过热汽温控制系 与对象特性不一致,则在闭环系统的特征方程中还 统中,采用了预估补偿控制、蒸汽焓值的校正控制、 会存在纯迟延环节,当两者严重不一致时,甚至会造 燃烧量的前馈控制以及过热度保护控制,使减温调 成控制系统的稳定性变差。由于大机组减温过程的 节具有较强的克服各种扰动的能力;同时在机组负 被控对象还是一个参数时变的过程,即不同的工况 荷和运行工况改变而引起过热汽温动态特性变化 (负荷)下,被控对象的动态特性要发生变化,因此需 时,能够及时调整控制系统的开环增益和调整预估 要对预估补偿模型进行修正。 模型的参数,使控制系统具有较好的自适应能力。 从第3.2节的分析中可以看出,只有当预估模 在整个减温控制系统的设计中,预估控制是其中心 型 的等效模型 e- 满足式(7)时,预 环节,它建立在较准确的、对过程模型辨识的基础之 估补偿控制才能实现很好的补偿。模型误差越大, 上,因此在该控制系统投运时,需要做大量的试验研 , I/ I/t 、 究工作,即需要得出机组在不同典型工况下较准确 即( 一赫)和(r—r )越大,则补偿效果 的对象动态特性曲线,同时还要掌握在汽包压力变 越差。由于纯迟延环节为指数函数,故纯迟延环节 化或蒸汽焓值变化时过热汽温的影响特性和燃料量 对误差的影响更大,即在补偿环节中,r的精度比 扰动下的过热汽温的动态特性等,以得出在各种工 14". 况下被控对象的特征参数,在此基础上通过调节器 的精度更关键。因此在预估模型设计中,增 参数的整定和优化,达到预期设计的控制性能。 加了预估补偿模型对减温过程纯迟延特性的自适应 参考文献: 功能,即将预估补偿模型中一阶惯性环节的时间常 [1]金以慧.过程控制[M].北京:清华大学出版社,1996. 数作为机组负荷变化的函数,以适应过热汽温动态 [2]俞金寿.工业过程先进控制[M].北京:中国石化出版社,2002. 特性中纯迟延的时变性。为此在图2的预估补偿回 本文责任编辑:胡立兰 ・ 48・
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