一、中频炉谐波概况
广杰五金有2台中频率设备,用于钢制品的淬火处理,运行电流300A以上。通过检测发现,设备运行时对用电系统产生严重谐波干扰,谐波测试见下图:
谐波电流及波形图
由上图可知,设备运行时主要产生奇次谐波干扰,且谐波含有率较大导致波形严重变形,影响整个用电系统电能质量,进而降低了电能使用效率,有必要通过安装谐波补偿装置降低谐波干扰。 二、谐波改造分析
(一)、谐波产生原因和影响
广杰五金有1台变压器为全厂供电,变压器容量800kVA,中频炉未设置专用电压器供电。中频炉电源产生的大量谐波直接注入到配电变压器,造成变压器振动、损耗增加,具体表现在噪音大、油温高、
功率因素降低。同时,与低压侧的电容器发生谐振,造成电容器经常烧毁,保护装置误动作。
中频炉功率因数低于0.8,大量无功功率由配电变压器提供,加重了变压器的负担。由于配电变压器的电容器经常烧毁,导致配电系统不能正常运行。 (二)、谐波补偿改造
根据就近补偿原则,考虑在2台中频炉低压侧安装中频炉专用的1套KYTBBL高压滤波补偿装置。该装置投入运行后,不但可以从根本上解决上述电能质量问题,还能收到可观经济效益。
1、设计思路
项目设计的目标是设备安全和节省电费,低的投资成本基础上达到较好的滤波效果。因此设计以无功补偿和设备可靠性经济性要求为首要目标,谐波治理以五次谐波和七次谐波为主,其他高次谐波不考虑。
2、滤波器全部投入 3、关键元器件选取
接触器:顶级高性能真空接触器作为投切器件,其性能可靠,电寿命可达60万次,损耗小。
滤波电容器:采用特殊制造的单相滤波电容器,其主要绝缘材料采用国外品牌。滤波电容器使用寿命长,损耗小,可长期(一般4~6年)在谐波较大的环境下使用(一般电容器在谐波负荷下的寿命,只有0.1~1.5年)。
滤波电抗器:采用低损耗的铁心滤波电抗器,电抗器正常运行温升不超过60K,真正做到“绿色节能”。装置整体损耗保证小于总容量的1%。
每个支路都有三级过流保护,系统安全可靠性高。
4、具有超限报警和保护闭锁功能,报警限值可由用户设定。 5、具有手动控制和自动控制两种工作方式,便于调试。 (三)、改造后的综合效益
1、装置的预计运行情况
该KYTBBL高压滤波补偿装置可自动跟踪调节各个支路的投切,开启后无须人员操作。预计功率因素可由0.73提高到0.97。
2、产生的经济效益
(1)功率因数提高,节约力调电费:装置投入后功率因数提高至0.97,力率调整电费由罚8.5%变为奖0.75%,一正一负相差9.25%,月节省调整电费约2万元。
(2)增容降损:功率因数由0.73提高至0.97,变压器的平均负荷电流减小25%(COSφ1/COSφ2=0.73/0.97),相当于变压器
2运行容量降低了25%;变压器铜损减少:1-(0.73/0.97)=43%;
变压器温度降到65℃左右。
每月节省电量:
20kW*43%*12h*30天=3096kWh
(20kWh为变压器的合计铜耗,每天工作以12小时计) 此项节约电费:2786元/月。 (3)提高生产效率
KYTBBL高压滤波补偿装置投入后,能够使电压更稳定,有利于缩短熔炼时间,(也能减少热能既电能损失),达到提高生产效率的目的。
(4)提高设备运行可靠性,延长设备使用寿命
KYTBBL高压滤波补偿装置投入后,负荷无功电流、谐波电流将会减少,设备的发热、损耗降低,振动也将减少。谐波电流减小70%,单独谐波损耗节约的电费将近1000元/月。
系统内各元件损坏率降低、设备绝缘老化减缓,故障率下降,延长设备寿命,因而提高公司整体用电的安全性。
(5)供电系统效益
无功功率的减少,不仅节约企业自身的电费开支,还能减少电网的线损和对上一级变压器容量的占用。谐波污染的减少,降低对通讯、自动控制装置、电能计量和继电器保护的干扰,提高了电网的安全性能。
三、企业综合投资收益
1套中频炉专用的KYTBBL高压滤波补偿装置,全部投资为30万元。实际平均年节约电费:
(20000+2786+1000)*12=285432元/年
投资回收期:
300000元/285432元=1.05年。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容