维普资讯 http://www.cqvip.com 第33卷第4期 2007年4月 水力发电 文章编号:0559—9342(2007)04—0033—03 皮带布料机在龙滩大坝碾压混凝土 施工中的应用 杨冬初,曹东林 (中国葛洲坝集团公司,湖北宜昌443002) 黼 and the c0一yor (t0wer) belt spreade玛・ j i 豳 藿 1工程概况 上要求采用常态混凝土的部位外,坝体内凡具备碾压条件的 部位均采用碾压混凝土。400 In高程蓄水方案大坝混凝土总 龙滩水电站工程为I等工程,工程规模为大(I)型,工程 量660万m3,其中碾压混凝土约457万In ,占混凝土总量的 枢纽布置为:碾压混凝土重力坝(泄洪建筑物布置在河床坝 69%。 段,由7个表孔和2个底孔组成);地下引水发电系统(装机9 台);通航建筑物(采用二级垂直提升式升船机)。工程按正常 2皮带布料机 蓄水位400 in设计。初期按375 in建设。分别对应最大坝高 2.1 设备布置 216.5 in和192 in、对应电站装机容量为6 300 MW和4 900 根据龙滩大坝施工布置,碾压混凝土主要采用3条高速 MW。初期建设时坝轴线长761.258 in.共分为31个坝段.即 皮带供料线输送,其中1号供料线接1台TC2400塔带机,2 6个溢流坝段(13~18号)、2个底孔坝段(12和19号)、1个 号供料线接1台MD2200顶带机.3号供料线接真空溜槽。供 电梯井坝段(加号)、1个连接坝段(21号)、9个进水口坝段、 1个通航坝段(5号)、6个河床挡水坝段(6—11号)和5个岸 收稿日期:2007—03—20 边挡水坝段。 作者简介:杨冬初(198o__),男,湖南武冈人,助理工程师,从事 龙滩大坝是目前世界上最高的碾压混凝土重力坝。坝体 水利水电工程施工、技术工作;曹东林(1971一),男,山西汾西人,高 混凝土包括常态混凝土和碾压混凝土两大类。除结构和布置 级工程师.从事水利水电工程施工、技术、管理工作. Water Power Vo1.姐№ l翻 维普资讯 http://www.cqvip.com uU,-q-‘. 料线、塔带机与顶带机均随大坝浇筑仓面的上升进行顶升, 始终保持最佳浇筑高度,其标准节也随坝面上升而不断埋入 混凝土中。ROTEC公司TC2400塔带机(记作“TB1号”,利用 三峡设备)布置在19号坝段,主要用于15—21号坝段碾压混 进行分析。 3.1 供料线接料设计 龙滩工程右岸大坝施工共布置了308.5 m及360.0 in高 程两个大型混凝土拌和系统。其中308 in高程混凝土系统的 l、2号楼为2 ̄6 I/13的强制式拌和楼、360 1TI高程混凝土系统 的3号楼为2x6 m3的强制式拌和楼.均设有向供料线供料 的接料皮带,且这3座楼均可向大坝中部的1、2号供料线供 料,实现了相互备用。 凝土浇筑;法国POTAIN公司生产的MD2200顶带机(记作 “TB2号”)布置在12号坝段,主要用于9—16号坝段碾压混 凝土浇筑。 TB1号塔带机塔柱中心桩号为坝下0+65.00 m,坝左o+ 71.00 m:TB2号顶带机塔柱中心桩号为坝下0+65.00 m,坝 根据龙滩大坝施工要求,高温季节浇筑碾压混凝土时出 右0+71.00 m。TB1、TB2号布置有以下几个优点: (1)塔、顶带机分别布置在左、右底孔坝段,可覆盖9 ̄21 号坝段的绝大部分,同时两台设备在l5~l7号坝段能够相互 补充。 (2)遇超标洪水,溢流坝段缺口过流时,塔、顶带机塔身 支承柱不受洪水冲击。 (3)在TB2号顶带机的右侧区域可以布置第3条高速皮 带机供料线结合负压溜槽供料,保证了混凝土供料的均匀合 理分配。 塔、顶带机浇筑混凝土设计最高控制高程均为386.00 m。 由于受到布料机工作半径和高速皮带供料线的限制,部分仓 面不能采用塔(顶)带机直接铺料,而采用汽车转料的方式进 行补充。 2.2基本参数 (1)TC2400塔带机。①塔机:最大工作幅度8O m;最大工 作幅度时起重量30 t;最大起重量60 t;起升高度95 m。② 带式输送机:带宽760 mm;带速3.15—4 m/s;输送能力6.5 m3/min;最大幅度100 m;最大俯、仰角一3O。一+30。;最大骨料 150mm。 (2)MD2200顶带机。①塔机:最大工作幅度80 m;最大 工作幅度时起重量为22.8 t;最大起重量为60 t;起升 高度95 m。②带式输送机:转料皮带机带宽900 mm;转料皮 带机带速2.25 m/s;内、外皮带机带宽750 mm;最大布料半 径105 m:最大俯仰角~25。一+25。;内、外皮带机带速3.15— 4 m/s。 (3)与之配套的高速皮带供料线。皮带机最大输送能力≥ 330 m3/h;带宽760 mm;带速3.5 4 m/s;最大仰角25。(实际 运行≤2oo);最大俯角20o(实际运行≤15。);运输常态混凝土的 最大骨料粒径为150 mm。运输碾压混凝土的最大骨料粒径为 80mm。 工况变换:混凝土品种变换1次时间≤15 min,浇筑工 况与起吊工况相互转换≤3O min。 3碾压混凝土施工 碾压混凝土施工具有连续、快速、高强度的特点,势必要 求从拌和楼放料、供料线接料到塔(顶)带机布料的各个环节 与之相匹配、相适应(必须具备高效、快速的特点);同时要求 避免骨料分离和浆液损失,缩短运输时间,防止混凝土初凝 和温度回升过高,保证混凝土质量。现从供料线接料设计、混 凝土拌和楼放料、供料线保温、塔(顶)带机仓面布料等方面 囡Water Power Vo1.33.No.4 机口温度必须控制在12℃以下,因此拌和系统需采取骨料二 次风冷并加冰、加冷水拌和才能满足要求。这样,高温季节每 1座楼的生产能力仅有150 180 1113/h,中午时分甚至只能达 到120 m3/h,因而1座拌和楼远远满足不了1个碾压混凝土 仓面的入仓强度要求;而且,在如此低的强度下使用供料线, 其温度回升更快,根本满足不了温控要求。因此根据上述拌 和楼与供料线之间的相互关系,结合高温季节整个右岸大坝 只有1个大碾压仓浇筑的情况,我们采取了“二楼一线”的 方式供料,即2座楼4台拌和机同时向1条供料线供应混 凝土。 实践证明,只要2座楼的放料人员按事先设计好的程序 相互配合放料,可以保证供料线满载运行,不会影响供料线 的输送强度.产量可达到300 m3ht左右。 由于每座拌和楼下的接料皮带均设计成可移动式,同1 座楼的2台拌和机既可同时向供料线供料,也可同时向汽车 供料,还可以分别向供料线与运输汽车供料;特别适合龙滩 工程汽车人仓与供料线人仓并存的生产形式,极大地方便了 生产组织。 3.2拌和楼放料的改进 高速皮带供料线的各参数确定后,其产量主要取决于拌 和楼接料斗放料质量。料流过大,可能会堵料或撒料;料流过 小,则会降低产量。因此为满足供料线入仓强度的要求,同时 保证拌和楼给汽车放料快速、给皮带机供料均匀连续,特对 拌和楼接料斗及放料弧门进行了改进。 改进后拌和楼放料控制装置设有自动、手动选择开关: 选择自动档,可以在控制台下扳动控制按钮控制弧门开度 与启闭,适于在操作室操作;选择手动档,可以通过操纵电 磁阀将弧门很方便地停在某一开度位置。适于给皮带机供 料时近距离操作。当选择手动方式给皮带机供料时,若该拌 和楼下面的接料皮带机因故停机.液压系统立即会采集到故 障信号,自动切换至自动放料挡;即使操作者没有操作换向 阀,电磁阀也会动作,依次快速关闭放料弧门,避免接料皮带 机压料 给皮带机供料时,弧门开口相对较小,料斗内物料易起 拱。若采用振动电机进行振动,破拱效果不理想,下料仍然不 畅,经常不得不将弧门开度加大;如果在加大弧门开度过程 中.突然垮落大堆物料,就会造成出料皮带机的压料,需要处 理的时间较长,影响供料线的正常生产。为此,设计了1套液 压破拱装置。装备破拱齿,用1台低速大扭矩液压马达驱动, 避免料斗内物料起拱、不下料。为了防止混凝土从破拱轴处 维普资讯 http://www.cqvip.com 7口JJ ;1 _r邢 I,,J— 1XJ'。 丁:Ⅸ兀丁IlJ l,IrI.L/4 ̄/,ht/ 漏出,破拱轴与料斗间设计有防漏装置。 拌和楼放料采用液压阀控制弧门的启闭,弧门开启操纵 动作简单直观,能很好控制弧门的开启程度;放料均匀性与 操作员的工作经验无关,确保了供料线安全高效地运行。龙 滩工程的运行实践表明,加装该装置后供料线的产量明显 提高。 3.3供料线温度控制系统 高速皮带供料线输送混凝土从拌和楼到仓内运行距离 较远,其中从360 m高程系统3号拌和楼到TC2400塔带机 (TB1)的运距达782 m,运行时间较长,混凝土在供料线上转 接次数较多(多达9次)。而受到供料线自身桁架结构及顶升 要求等限制,整条皮带机不可能进行绝热封闭,因此在高温 季节混凝土运输过程中温度回升较快。在龙滩大坝混凝土浇 筑过程中,虽然采取了用冷水冲洗皮带、加大放料流量等措 施,但温度回升仍达5~8cC,很难满足人仓温度要求;因此在 高温季节的上午9:00~下午4:00不允许采用供料线人仓,给 供料线的使用带来了极大的不便。特别是在2006年的大坝 混凝土施工中,绝大部分仓面都不能采用汽车人仓,必须对 供料线进行改进,以满足温控要求。 改进供料线后.龙滩工程供料线上的温度控制系统采用 风冷降温为主、喷雾降温为辅的方案,对供料线上形成相对 密闭环境的混凝土进行冷却,确保混凝土人仓温度升高不超 过3 ̄C。温度控制系统以每1条皮带机为单位,设置若干个制 冷机组.产生的冷风通过2根PVC管送到皮带上方的混凝 土表面,同时通过1根PVC管回收部分冷风。每隔25~30 m 设置l台制冷机.制冷机组采用12 kW、小风管送风式空调 机组,安装方便、灵活;机组高静压设计,空气经过集中处理, 实现远距离风管供风。由于被保温物料是低温混凝土,空调 出风口应吹向围护结构.而空调的回风口不应对着围护结构 缝隙。 同时,对原有防雨盖板进行改造。加贴保温被并粘贴反 射膜;皮带之间连接部位,用方便拆卸的橡塑板进行密封,便 于供料线爬升。 在与塔(顶)带机相连的皮带头部增设高压水雾化喷头, 通过调节喷嘴数量,达到微调碾压混凝土拌和物VC值的目 的。 高速皮带供料线安装温度控制系统后.在2006年高温 季节,运输混凝土温度回升约3cC,取得了预期效果。这使得 高温季节采用皮带布料机运输、浇筑碾压混凝土成为可能, 从而有利于龙滩大坝工程提前具备下闸蓄水条件的目标 实现。 3.4塔顶带机仓面布料 高速皮带供料线是一个成熟的混凝土运输设备,通过在 三峡工程施工中的使用有了进一步的改进,只要设备调整得 当,运输过程中骨料分离现象并不明显;但如果在塔、顶带机 下料过程中控制不当,骨料分离就会发生。经过分析,产生骨 料分离的原因主要有:①布料时,混凝土拌和物直接下在已 碾压好的坚硬混凝土面上;②下料皮筒太长,混凝土拌和物 自由下落高度较大:③混凝土拌和物堆积过高,大骨料滚落 在料堆周边。因此,塔、顶带机在进行布料时,必须注意如下 几点: (1)将塔、顶带机浇筑条带顺流向分成上、下游两幅。当 上游条带混凝土布料长度达l0~15 111后,塔(顶)带机随即转 向下游在已摊铺好、尚未碾压的松散混凝土拌和物上继续布 料。两幅条带间如此循环交替布料、摊铺,使混凝土料始终下 在已摊铺好且未碾压的混凝土面上.保证混凝土料始终是 “软着陆”,避免“硬着陆”导致骨料严重分离,且集中在层面 上的粗骨料在平仓时能被平仓机推散重新混合,减少了骨料 分离程度。 (2)塔、顶带机布料时须沿坝轴线方向进行鱼鳞式布料 且仓面拌和物堆料高度控制在70—100 cm。 (3)塔、顶带机下料皮筒长度限定6—12 m,且混凝土料 自由下落高度≤l_5 m。 (4)碾压混凝土施工中,大面积集中的骨料用平仓机推 散重新拌和.局部少量的骨料集中用人工分散到松散的混凝 土拌和物上。 实际施工时,塔、顶带机在仓面指挥员的指挥下按规定 的顺序以条带为单位布料,1个条带布料后,平仓机、振动碾 跟**仓、碾压。为避免平仓机平仓时影响塔、顶带机布料, 布料条带长度(顺水流方向)达l0~15 m后才可进行平仓;平 仓机将局部不平的地方赶料找平,并将集中的骨料均匀推散 到混凝土料中,边角部位辅以人工散料、平仓。布料前先在模 板上画出分层线,布料厚度控制在45~50 cm,按仓面组织要 求布料。 3.5使用过程中存在的问题 由于龙滩工程碾压混凝土仓面面积大,仓面施工机械化 程度高。因此为高速皮带供料线的使用提供了一个良好的舞 台;在仅使用1、2号供料线人仓时,月高峰强度达到了22万 m,,最高日产量1-2万m,,满足了当初进行施工布置时混凝 土的强度要求。 但根据皮带布料机在龙滩大坝工程的使用情况,主要存 在下料高度过大的问题。根据龙滩大坝的形象要求,相邻仓 面之间的高差会超过25 m,这对塔、顶带机布料很不利。根 据规范要求,布料高度应控制在12 m以内,布料皮带只能装 12 m长的皮筒,这样远远满足不了仓面之间的高差要求。为 此,一方面要加强施工计划的科学性,即编排施工计划时尽 量减少仓面之间的高差。同时加强施工管理,减少由于施工 工艺不合理而导致布料高度增加的影响;另一方面要合理安 排布料皮带机的顶升高度,尽量通过布料皮带机的俯仰来减 少这种高差。 4结语 皮带布料机在龙滩大坝主体工程碾压混凝土施工中的 应用是成功的;在做好高速皮带供料线与拌和楼的衔接、供 料线保温等工作后,对于工期紧张需要高温季节浇筑大方量 碾压混凝土的工程,采用高速皮带供料线+塔(顶)带机的 昆 凝土人仓、浇筑方式能够满足碾压混凝土连续、快速、高强度 的施工要求。 WaterPower VoL33.No.4困