2010年5月 第二期 全 13 连铸机塞棒自动控制 陈益伟梅金波骆志明 (杭州钢铁集团公司转炉厂杭州 310022) 摘要:介绍了塞棒自动控制系统电气原理,及其在控制连铸机结晶液面高度上的应用和效果。 关键词:连铸机;结晶器;液面;塞棒;自动控制 U 刖吾 转炉厂二连铸车间目前有两台连铸机,连铸机 的主要工艺参数如下:、 机型:全弧形连铸机 基本半径:R9m 流间距:1400mm 流数:五机五流 图1 塞棒控制系统组成示意图 铸坯断面及定尺:150×150m2;200×200姗2; 1.1液位检测系统 150×320舢n2 我厂结晶器钢水液面高度检测装置采用cs一 拉坯速度: 137作为放射源,属于同位素式钢水液面计,其特点 铸坯断面(眦n2):150X 150;200×200;150×320 是信号稳定,受干扰少,结构简单,性能稳定,精度 匹配拉速(m/rain):1.78;1.26;0.95 高,使用维护方便。工作原理是放射源发射出恒定 设计最大拉速(m/rain):3;1.8;1.6 的射线穿过被测钢液时一部分被吸收,而使射线强 冶金长度:26.8m 度变化,其变化规律是随钢液面高度的增加,射线 结晶器:液面自控,电磁搅拌。铜管长9001/lin 强度减弱,检测出射线强度的变化,就可以转换出 振动方式:复式半板簧正弦振动 钢液面高度的变化。接收器接受射线,并转换为电 二次冷却:自动配水,全水冷却 信号传给二次仪表。 单台连铸年产量:80万t 1.2塞棒机构 为生产高附加值的产品,对铸坯的质量要求越 塞棒机构的工作原理是接到控制器的指令后, 来越严格。连铸生产中结晶器钢水液面波动较大 电机启动带动执行机构,塞棒作开关运动。电动缸 时,易形成卷渣,影响铸坯质量,严重时会引起漏 里的位置传感器将目前塞棒位置及时传递给控制 钢;而传统的手动浇钢易使结晶器液面产生较大的 系统,控制系统再根据结晶器液面情况判定塞棒位 波动,且工人劳动强度大。因此使用塞棒自动控制 置是需开或关,完成一次开关后,位置传感器再将 系统使钢水液面保持稳定的状态尤为重要。 位置传递给控制系统,再根据液面情况判定塞棒开 l连铸机塞棒自动控制系统 关,如此周而复始,直至结晶器内钢水液面达到设 定值(此时拉速为相对恒定值)。当拉速增加,液位 塞棒自动控制系统由液面检测系统,塞棒机 瞬时降低,控制器将控制塞棒开启直至液位调整到 构,可编程控制器,工控机,伺服液压缸,电气柜,操 设定位置,反之亦然。 作盒及相应的控制软件等几个部分组成。其控制 塞棒控制系统有三种工作状态: 系统组成示意图如下: 1)自动方式:在条件满足的情况下,可以将控 14 S u.sb全 2010年5月 第二期 制方式转为自动,为避免塞棒振动过大,需要在实 有限差分代替,则可得出近似的离散PID表达式: u(k)=k {e(k)+ 1∑e(i)+ Z D[e(k)一e(k 』,0=0 际液位与设定液位相差在5mm范围内才能切换成 自动方式。此时塞棒的开关由液面检测系统传送 』 信号,通过可编程控制器决定塞棒的开启。 2)点动方式:塞棒的开关由监控画面上的点动 按钮控制,此功能主要用在检修时。 3)手动方式:电动系统解除,通过塞棒机构侧 面的人工压杆带动齿轮齿条使塞棒实现开关。 1.3系统硬件及软件设计 本系统使用西门子PLC s7—300做为控制器, PLC系统是结晶器液位检测及塞棒伺服控制系统 的核心部件,它将液位检测系统输出信号转换成液 位高度值,根据液位高度值和塞棒位置反馈值,采 用PID调节算法进行运算,得到塞棒调节的位移 量,依据位移量给出伺服信号,控制执行机构调节 塞棒的位移,实现液位的PID控制,进而控制结晶 器液位的平稳,达到防止因液位波动较大而产生卷 渣,漏钢,溢钢的目的。有利于提高铸坯的质量,监 测液面检测系统及塞棒控制系统的工作状态,防止 异常事件发生;接收来自上位机设定的相关参数, 并将检测到的液位值,塞棒位置及整个系统的状态 传送到上位机;接受手操盒送来的命令,完成相应 的动作。其示意图如下: 图2 系统硬件示意图 .2塞棒的控制方式 、 塞棒自动控制程序中,采用PID控制,其微分 方程的一般形式为:‘ 、 r 7/ 、 M( )=kp[e(£)+ 1I| l e( )dt+ u ] (1) 式中: (t)为控制器的输出;e(t)为系统给定 量与被控量的偏差;k 为是比例系数;Tt为是积分 时间常数;To为是微分时间常数。由于计算机系 统是一种采样控制系统,它只能根据采样时刻的 偏差值计算控制量。因此,为了使计算机能实现式 (1),必须将其离散化,积分用累加求和代替,微分用 一1)]} (2) 令k,= 1;kD=后P ID 』 k 贝4“(k)=kpe(k)+k,∑e( )+kD[e(k)一e U (k~1)] (3) 式中: 为采样周期;e(k)为系统第k次采样 时刻的偏差,本系统中代表液位的偏差AH;也代表 塞棒位置的偏差AS;e(k一1)为系统第k一1次采 样时刻的偏差值;k,为积分系数;kD为微分系数。 本系统采用串级控制方法,内环为位置环,外 环为液位环,既采用两级PID控制方法;第一级为 液位检测PID,液位检测PID控制器的输入量为控 制误差△H=h 一hr,其中h 是结晶器液位设定 点,h,是实际检测的结晶器液位,其输出量,5//是 第二级PID(既塞棒位置PID)控制器的塞棒位置设 定点s ,它与检测到的塞棒的实际位置S,为第二级 控制模块输入量,他们的差即AS:s,一sf作为塞 棒执行机构的电信号驱动电动缸上下动作。 图3塞棒控制方框图 3塞棒自动控制的生产实践 这里以150mm×150ram方坯45号钢在中间罐 温度为1520度是的浇注为例,其操作如下: 1)在监视画面上设定结晶器液位为80%。 2)在浇注操作盒上设定浇注速度为2.0m/min。 此时液位检测到结晶器内实际钢水液面为 70%,则计算机根据电动缸上的位置反馈来传达指 令,电动执行机构开启塞棒,当液位上涨到77%时, 计算机会根据目前位置反馈再次下达指令开启塞 棒,当液位检测为83%时,计算机会根据目前的位 置反馈下达指令关闭塞棒。如此周而复始,直到液 位检测到的数据与设定的80%相符为止。这一切 均在瞬间完成。在浇注过程中,由于种种原因,一旦液 位检测到的数据与设定值不符时,计算机将根据位置 反馈再次调整上下位置,让钢水在结晶器内始终保持 在一个相对稳定、合理位置,保证了铸坯的质量。 2010年5月 第二期 ,I}舍 15 滚动轴承SKF振动分析仪 周炜 (杭州钢铁集团公司维检中心杭州 310022) 摘要:简要阐述机械故障诊断振动分析技术,利用SKF振动分析仪对除尘风机故障的诊断分析,探讨振 动检测技术在各类旋转设备故障诊断上的应用。 关键词:振动频谱分析;滚动轴承;故障;诊断 O前言 超声段大约20~60kHz范围。 振动分析是设备故障诊断最重要最常用的方 法,各种振动分析仪器采集故障设备的振动信号, 累 积 通过对振动信号的波形、频谱、相位进行分析,诊断 的 出设备的故障部位、类型及严重程度,以便据此采 损 伤 取相应的措施。滚动轴承是旋转机械设备中较易 损坏的部分,对其振动分析,可以诊断出轴承的运 行状况,及时采取相应措施。 1滚动轴承振动分析 图1 滚动轴承典型故障发展过程 1.1滚动轴承故障发展的4个阶段 第二阶段,温度正常,噪声略增大,振动速度总 第一阶段,即轴承开始出现故障的萌芽阶段, 量略增大,振动频谱变化不明显,但尖峰能量有大 这时温度正常,噪声正常,振动速度总量及频谱正 的增加,频谱也更加突出。这时的轴承故障频率出 常,但尖峰能量总量及频谱有所征兆,反映轴承故 现在大约500Hz~2kHz范围。 障的初始阶段。这时真正的轴承故障频率出现在 第三阶段,温度略升高,可耳听到噪声,振动速 4使用注意事项 棒控制系统故障,而转换开关失效,无法切换出塞 棒控制,影响实际生产,而拔下插头可自由控制塞 1)关于温度对电动缸及塞棒机构的影响:在 棒机构继续浇铸。 实际浇铸过程中,电动缸温度越高,在控制中的误 4)为保证检测液位的准确性,在每一次更换结晶 差就越大,液面也就越不稳定,超出控制范围后导 器或接收器后都要求重新做标定,以保证液位的精度。 致液面失控。首先注意的是中包烘烤时务必将电 动缸取下,离开烘烤区域,同时考虑对塞棒机构增 5结语 加必要的热保护装置并规范使用。 塞棒自动控制的应用大大提高了连铸机的作 2)关于塞棒位置的校验:由于系统默认驱动 业率,提高了铸坯的质量,并减少了劳动定员,减轻 器得电时所检测到的位置为中间位,并以此为基点 了岗位操作工的劳动强度。 控制塞棒的开闭,所以必须注意的是在驱动器上电 前确认塞棒机构也在中间位置。 收稿日期:2009—12—18 3)紧急情况下,拔下电缆插头,塞棒可用手柄 审稿:卢芬兰 手动操作塞棒机构。紧急情况这里指的是比如塞 编辑:魏海青