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SWRH82B盘条拉拔断裂原因分析和改进

来源:伴沃教育
第36卷 VoL 36 第4期 No.4 金属制 品 Products 2010年8月 August 2010 Metal doi:10.3969/j.issn.1003~4226.2010.04.019 SWRH82B盘条拉拔断裂原因分析和改进 赵自义 (安阳钢铁股份有限公司, 河南摘要安阳455004) 预应力钢绞线用SWRH82B盘条拉拔过程中易断裂。对冶炼、连铸、轧制等过程进行分析,提出SWRH82B 盘条的质量要求:碳质量分数波动小于0.03%,化学成分均匀,夹杂物为MnS,SiO:等可变形夹杂及少量铝酸盐,尺 寸一般应小于30 m;对SWRH82B盘条用坯料进行检查、修磨和精整;连铸时严格控制钢的成分均匀性、钢水过热 度、二次冷却等,采用结晶器和末端电磁搅拌以减轻碳偏析;盘条索氏体化率达到85%以上,控制盘条心部渗碳体 和马氏体等异常组织。造成盘条拉拔断裂的原因主要有时效期短、断面收缩率低,表面结疤、增碳,盘条心部出现 网状渗碳体和马氏体以及表面擦伤等。针对以上原因提出相应的改进措施,改进后盘条合格率大大提高。 关键词SWRH82B盘条;预应力钢绞线;拉拔断裂;冶炼;连铸;夹杂物 TG 356.21 中图分类号Cause analysis and improvement of SWRH82B wire rod drawing fracture ZHAO Zi-yi (Anyang Iron&Steel Co.,Lid.,Anyang 455004,China) Abstract SWRH82B wire rod for pre—stressed steel strand fractured while drawing.The process of smelting,continuous casting and rolling was analyzed.Quality requirements of SWRH82B wire rod is put forth:carbon mass fraction lfuctuation is less than 0.03%,chemical composition is uni ̄rm,inclusion is deformable such as MnS,SiO2 etc.,and little aluminate, size should be less than 30 m.Billet for SWRH82B wire rod was examined,ground and careful finishing,to control steel composition uniformity,liquid steel overheating degree,segrgation while continuous casting,sorhite ratio in wire rod reached over 85%,abnormal microstmcture such as wire rod central eementite and martensite was controlled.The main reason that causing wire rod drawing fracture are as follows:aging period is short,area reduction is low,scar,acieration occurs in the surface,network cementite and martensite occur in wire rod center and SHl-face scratch ete.Improved measures were taken aiming at the corresponding reasons.Wire rod percentage of pass are raised greatly. Keywords SWRH82B wire rod;pre—stressed steel strand;drawing fracture;smelting;continuous casting;inclusion 我国从1999年开始批量生产SWRH82B系列 盘条(以下简称82B),随着我国经济的快速发展,预 应力钢绞线发展较快,国产82B盘条的质量也在不 断提高并逐步取代进口盘条。国产82B盘条生产 已能满足钢绞线行业需求。 安阳钢铁股份有限公司(以下简称安钢)预应 1 82B盘条的质量要求 1.1化学成分和纯净度 化学成分均匀和高纯净度是高质量82B盘条 的基本保障。82B盘条要求碳质量分数波动小于 0.03%。无论采用转炉、电炉冶炼,82B盘条用钢均 需经过炉外精炼,使钢中化学成分均匀,最大限度地 力钢绞线用82B盘条的开发始于2005年7月,采用 转炉冶炼一LF炉精炼一方坯连铸一高线轧制工艺 流程进行试验。经历了不同成分设计的工艺试验, 清除钢中的杂质和气体…。大型夹杂物及脆性夹 杂物在加工过程中易导致断丝,盘条夹杂物主要为 MnS,SiO:等可变形夹杂和少量铝酸盐夹杂,夹杂物 尺寸一般应小于30 txm。 小批量试制,用户使用情况跟踪等过程,确定了化学 成分体系,降低了夹杂物数量并对夹杂物进行变性 处理,解决了时效期长、强度低、表面增碳结疤等一 系列难题,逐步得到用户认可,月产量超过2万t。 1.2表面质量 82B盘条在加工过程中要承受较大压缩率的拉 拔和扭转,其表面缺陷如裂纹、耳子、折叠、结疤、擦 ・68・ 金 属 伤等可能成为拉拔断裂的根源。盘条的表面质量在 很大程度上受坯料表面质量的影响_2 J,因此坯料的 检查、修磨、精整是一道重要的工序。82B连铸坯最 主要的表面缺陷是表面增碳、结疤等。连铸稳定的 钢液面控制、保护渣性能和结晶器振动等参数的选 择非常重要。 1.3 中心偏析 碳的偏析易造成渗碳体在晶界的聚集,破坏钢质 的均匀性,表现为82B盘条内部显微硬度不同,在拉 拔和扭转过程中引起断裂。要求对8213钢整个连铸 过程进行严格控制,特别是钢的成分均匀性、钢水过 热度、二次冷却等。结晶器和末端电磁搅拌是减轻碳 偏析的有效措施 J。为确保82B盘条在随后加工过 程中具备良好的性能,中心碳偏析应控制在1.12以 下;铸坯等轴晶比例控制在35%~40%。 1.4组织和性能 82B盘条要求不经过热处理可以直接进行高速、 连续、大压缩率(总压缩率85%)的拉拔,因此要求盘 条索氏体化率较高,在85%以上,同时控制盘条心部 渗碳体和马氏体等异常组织在允许范围内。 参照82B盘条实物质量,并考虑金属制品行业 要求,1 860 MPa级钢绞线对盘条性能指标要求:抗 拉强度为1]50一l 200 MPa;断面收缩率≥30%;尺 寸偏差≤±0.15 mm;同卷强度偏差≤30 MPa,同炉 强度偏差≤50 MPa;拉拔断丝率≤0.01次/t。 2拉拔断裂原因分析和措施 根据用户使用跟踪分析和取样检验,82B盘条 拉拔断裂的主要原因由多种因素造成,涉及钢材的 冶炼、连铸、控制轧制和冷却等工艺过程以及包装运 输等环节。 2.1 时效期短、断面收缩率低 断面收缩率高时,盘条抵抗变形而不断裂的能 力强,因此不易断丝。绞线生产实践表明,82B盘条 断面收缩率小于28%时,拉拔断丝率明显增加。在 成分体系,索氏体组织比例一定时,断面收缩率大小 主要取决于钢中N,H含量。82B盘条热轧状态的 断面收缩率性能指标不稳定,有的为5%一12%,拉 伸断1:3为脆性断口,轧制后2 h的盘条拉拔断口如 图1所示,自然时效5 d后的拉拔断口如图2所示。 N在铁素体中的溶解度随温度降低而急剧下降,快 速冷却时,钢中N过饱和,部分与其他元素结合成 氮化物;部分以Fe N形式析出并沿晶界分布,使钢 变脆,产生“时效脆性”_4 J。盘条放置1个月后断面 制 品 第36卷 收缩率才能达到30%以上。 图1轧制2 h后拉拔断口 Fig.1 Drawing fracture after rolling 2 hours 图2 自然时效5 d后的拉拔断口 Fig.2 Drawing fracture after aging 5 days 改进措施:(1)改进冶炼工艺,转炉采用高拉碳 操作,出钢终点碳质量分数由0.2%提高到0.5%以 上,减少了增碳剂用量,为精炼炉提供了良好的钢 水,从而有效地降低了钢中氮质量分数;(2)做低碳 增氮剂试验,氮质量分数可再降低30 x l0~,效果 良好;(3)做好转炉底吹氮氩切换,LF炉微正压操 作,保护浇铸等工艺措施。 采取改进措施后,钢中氮质量分数不大于60 x 10~,盘条热轧状态2 h拉拔试验断面收缩率就达 到20%左右,自然时效20 d后盘条性能稳定,满足 了用户使用要求。 2.2表面结疤和增碳 82B盘条对表面质量要求很高,由于生产过程 不稳定和方坯连铸操作手动控制,因此表面结疤和 增碳缺陷一直没有消除,82B盘条表面增碳如图3 所示。 改进措施:(1)加强过程控制,减少套眼烧氧等 事故;(2)严格分流改判控制和钢坯检查精整等手 段,有效降低表面结疤和增碳缺陷;(3)安装使用了 方坯结晶器液面自动控制系统,结晶器液面稳定,表 面缺陷大幅度减少。 2.3拉拔锥形断裂 拉拔或绞线捻制中断口呈锥形,主要是盘条中 第4期 赵自义:SWRH82B盘条拉拔断裂原因分析和改进 ・69・ 图3表面增碳 Fig.3 Su rface acieration 心存在网状渗碳体或马氏体组织 。由于高碳钢 连铸过程中碳、锰和合金元素偏析,再加上控轧控冷 工艺限制,很容易在中心形成网状渗碳体和马氏体 等异常组织。 2.3.1网状渗碳体 根据预应力钢绞线用户对盘条强度指标的要 求,i 860 MPa级以上高强度预应力盘条抗拉强度必 须在1 140 MPa以上。现有高线生产风冷工艺对大 规格盘条来说,根据环境温度不同,冷却速度在8— 10 ̄C/s,必须添加cr,或Cr和V才能满足强度指标 要求。国内有企业通过添加cr和V来提高强度, 安钢采用低成本加Cr工艺。 82B为过共析钢,根据铁碳平衡相图,在轧后冷 却过程中,当奥氏体冷却到 。 线以下时,沿奥氏体 晶界析出二次渗碳体,到达共析温度时,奥氏体通过 共析分解转变为珠光体 。82B钢由于存在中心的 碳和合金元素正偏析,加上心部冷却缓慢,导致中心 网状渗碳体析出(图4),造成盘条拉拔时出现锥状 断口,锥状断口高倍检验可见中心裂纹。012.5 mm 盘条拉拔至 5.07 mill锥状裂纹如图5所示。 图4中心网状渗碳体 Fig.4 Central network cementite 2.3.2中心马氏体 比较各钢种的奥氏体转变曲线,钢中C,Cr,Mn 元素质量分数的增加,均会提高过冷奥氏体的稳定 图5 012.5 mm盘条拉拔至O5.07 mm 出现锥状裂纹 Fig.5 Cone crack occurs after diameter 12.5 mm drawn to diameter 5.07 mm 性,使钢的C曲线右移。由于工艺控制不当,可导 致82B钢中心存在严重的C,Cr,Mn元素正偏析,导 致中心部位C曲线不再是82B钢C曲线的位置,而 是发生了右移。在某一冷却速度下,钢的边部转变 为索氏体,82B盘条试样1/2半径处索氏体组织如 图6所示,而中心部位的奥氏体可能变为马氏体, 82B盘条试样中心马氏体组织如图7所示。 图6试样1/2半径处索氏体化率87%左右 Fig.6 Sorbite is about 87%at 1/2 radius in sample 图7试样中心马氏体组织 Fig.7 Center martensite structure in sample 改进措施:(1)下限控碳。碳质量分数控制在 0.79%~0.82%,减轻碳偏析。(2)加强生产管理。 低过热度、恒拉速浇铸。(3)采用严格的工艺控制 和分流轧制管理制度,如发现炼钢、连铸、轧钢工艺 参数超过控制标准,应及时将本炉钢或部分改判成 ・7O・ 金 属 制 品 第36卷 其他用坯或降级使用。(4)方坯连铸工序技术改 对于改判轧制小规格盘条,通过减少风机数量和开 造。安钢连铸机只有结晶器电磁搅拌,对中心偏析 口度调整冷速,减少马氏体组织。(6)加大盘条抽 和缩孔控制能力不足,应实施方坯末端电磁搅拌工 检频次,杜绝不合格产品入库。除正常每批次取两 艺。(5)优化不同规格的成分体系和控冷工艺。根 个试样外,增加取样频次,做拉伸试验,若发现异常, 据不同规格和季节设计了新的化学成分,见表1。 及时进行成分和高倍分析。 表1 82B盘条化学成分设计 Table 1 Chemical composition design of 82B wiro rod 2.4表面擦伤 参考文献 盘条在精整打捆、吊运和发往用户以及用户转 [1] 戴宝昌.重要用途线材制品生产新技术[M].北京:冶 运过程中,由于操作不当均可能造成表面擦伤。表 金工业出版社,2001:111. 面擦伤易导致盘条在拉拔过程中断裂。 [2]方峰,蒋建清,陈少慧,等.小方坯连铸坯连轧生产 改进措施:(1)加强集卷设备操作和点检维护, 1 860 MPa级PC钢绞线用高碳热轧盘条的研究[J]. 防止硬擦伤;(2)加强卷型控制和打捆机操作维护, 钢铁,2004(1):33—36. [3] 陈伟庆,南晓东,张克强.高碳钢连铸小方坯缩孔及中 防止挤压伤;(3)电磁吊运轻拿轻放,防止挤压、擦 心偏析研究[J].河南冶金,2003(1):9. 伤;(4)用户提货汽车应有运输防护和转运防护,用 [4]程锐,王金平,胡忠玉,等.SWRH82B钢中 (N)的控 户和运输单位应避免使用叉车运输和钢丝绳吊运。 制[J].武钢技术,2003(3):11. [5]李斌.82B盘条拉拔断裂及原因分析[J].金属制品, 3改进效果 2006(3):12—15. 采取改进措施后,转炉出钢终点W(C)t>0.5% [6] 雍治文.SWRH82B盘条拉拔横裂纹分析[J].金属制 的炉数比例由76.24%提高到93.96%;碳质量分数 品,2009(1):4J4—46. 在0.80%~0.82%的比例由85%提高到93%;连铸 [7]王健安.金属学与热处理[M].北京:机械工业出版 中间包温度合格率由65%提高到90%;盘条力学性 社.1980:116—120. (收稿日期:2010—01—20) 能合格率也大大提高;炼钢过程改判率由12.3%降 作者简介 低至7.1%;82B盘条出现网状渗碳体超标批次和 赵自义 1965年生,高级工程师,安阳钢铁股份有限公司第 数量大幅减少,盘条拉拔断裂得到有效控制。 一炼轧厂副厂长。 (上接第66页)温度的提高,10B33冷镦盘条的抗拉 金工业出版社,2ool:ll一32. 强度下降。 [5]王玉存,吴从善.大规格冷镦钢线材的生产实践[J]. (3)用10B33冷镦盘条生产的紧固件能达到用 金属制品,2009(4):17—19. 户使用要求。 『6] 万国喜,翟林甫,杨晓奇,等.IOB21高强度冷镦钢盘条 的生产[J].金属制品,2009(5):57—60. 参考文献 [7]宋维锡.金属学[M].北京:冶金工业出版社,1984. [1]惠卫军.高强度螺栓钢的发展动向[J].机械工程材 (收稿日期:2010—03—30) 料,2000(10):19—21. [2] 庞波,高秀华,邱春林,等.影响冷镦钢质量因素的研 作者简介 究[J].金属制品,2006(6):31—34. 付国平1960年生,高级工程师,包头天诚线材有限公司总 [3] 高速轧机线材生产编写组.高速轧机线材生产[M]. 经理。 北京:冶金工业出版社,1995:414—421. 戈春刚1970年生,教授级高级工程师,包头天诚线材有限 [4]戴宝昌.重要用途线材制品生产新技术[M].北京:冶 公司副总工程师。 

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