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492发动机球铁曲轴滚压参数的确定

来源:伴沃教育
第2期 内燃机 No.2 20t1年4月 Internal Combustion Engines Apr.2011 492发动机球铁曲轴滚压参数的确定 陶前昭 ,何强 ,唐学帮 、 (1.广西玉柴机器配件制造有限公司,广西玉林537005;2.桂林航天工业高等专科学校,广西桂林541004) 摘要:通过快速疲劳试验方式确定QT800—8材料492发动机曲轴疲劳强度及安全系数,从而确定其曲轴的滚压参 数,同时也为选择合适的QT800—6性能参数和提高球铁曲轴的性能提供了参考。 关键词:柴油机;曲轴;'QT800—6;强化工艺;疲劳强度 ‘ 中图分类号:TK406 文献标识码:B 文章编号:1000—6494(2011)02—0037—02 Determination of 492 Engine Ductile Iron Crankshaft Rolling Parameters TAO Qian—zhao ,HE Qiang ,TANG Xue—bang (1.Yuchai Machinery Fittings Manufacturing Co.,Ltd.,Yulin 537005; 2.Guilin Space Industry College,Guilin 541004,China) Abstract:The paper introduces an express way through the fatigue test to determine QT800—8 Materials 4F crankshaft fatigue strength and safety factor to determine 492 engine crankshaft rolling parameters,which provides references for the selection of suitable QT800—6 performance parameters and improvement of the performance of ductile iron crankshaft. Key words:diesel engine;crankshaft;strengthening process;fatiuge strength 曲轴是发动机主要部件之一,其有两大主要功 铁曲轴制造方便,成本低,可保证曲轴的形状合理, 能:一是通过连杆将发动机气缸内活塞的直线运动 耐磨性好,因此被广泛应用。为使采用QT800—6 转化为曲轴的旋转运动;另一个是把活塞所作的功 材质的492发动机曲轴满足安全系数1.8的设计要 转变为扭矩通过曲轴输出。因此,在发动机工作 求,通过疲劳试验数值来确定滚压强化工艺参数。 时,曲轴承受气体力、往复惯性力和旋转惯性力以 笔者通过在PDC一1电动谐振式疲劳试验系统上, 及它们产生的力矩,使曲轴既扭转又弯曲,发生疲 用快速试验的方法测定弯曲疲劳极限,从而确定采 劳应力状态。曲轴主要故障模式是扭转断裂和疲 用的滚压压力大小。 劳破坏。对球铁曲轴来说,经过轴颈淬火和圆角滚 压工艺强化后,安全系数大于1.8后的应用是非常 1试件 可靠的,实际使用中已充分验证达到此安全系数的 试件采用492发动机QT800—6曲轴,强化工 球铁曲轴的断轴率均低于0.08%,远好于采用氮化 艺为“轴颈淬火+圆角沉割槽滚压”,曲轴主要尺寸 工艺的钢轴。对安全系数的确定主要是通过疲劳 及圆角结构见图l。 试验结果进行测算,其对应关系为凡=M / :,式 L — 中, 为疲劳试验弯矩,M 为曲轴名义弯矩。 实践表明,安全系数的大小即弯曲疲劳强度大 4 小对曲轴寿命具有决定性作用,对曲轴断裂的统计 | ! 结果也表明,80%以上的断轴是由弯曲疲劳引起的, f 2 这就要求曲轴要有足够的弯曲疲劳强度。由于球 『 作者简介:陶前昭(1972一),男,工程师,研究方向为发 动机零部件设计。 收稿日期:2010—07一叭 图1 曲轴主要尺寸及圆角结构 .38. 内燃机 2011年4月 表2中频淬火参数及检验结果 1.1试件材料本体检验 可能满足安全系数1.8的要求。 试件材料本体检验结果见表1。 1.2试件淬火 3疲劳试验验证 试件采用中频淬火的工艺,工艺参数及淬火后 根据快速疲劳试验结果确定下来的滚压压力, 检验结果见表2。 连续加工7根4F球铁曲轴(以E值的压力参数进 2快速疲劳试验 行滚压强化),然后进行系统的疲劳试验验证,试验 结果见表4。, 曲轴弯曲疲劳试验在PDC一2型电动谐振式疲 表4曲轴弯曲疲劳试验报告 劳试验装置上进行,试验前对系统进行标定,弯矩 的相对误差≤1.5%,示值指示精度为0.1 Hz,试验 的循环基数为10 ,定义系统共振频率下降1 Hz为 试样失效,试验参数见表3,试验方法如下: 按发动机参数和曲轴参数可计算出492发动机 球铁曲轴曲拐的名义弯矩为1 028 N・m,设计要求安 全系数大于1.8,则疲劳试验结果应在1 850N・m以 上才行。因此,为加快试验速度,尽快确定滚压参数, 按每种压力试2根曲轴 每根曲轴取四拐进行疲劳试 验,第一个拐按1 700 N・m的载荷弯矩进行试验,如 超越则继续采用此拐加载100 N・rn进行试验,如再 超越则再继续按加载的方式提升试验,直至失效为 止。如第一个曲拐失效,试验基数如达过500万次, 则将试验弯矩降100 N・m进行试验。如试验基数低 于500万次,则将试验弯矩降200 N・m的幅度进行 试验。如超越,则按前面加载的方式进行试验,依此 4 结论 类推。对试验数据收集后进行处理,超越的疲劳弯矩 从系统的疲劳试验结果来看,基本上与快速疲劳试 数值则采用,而超过500万后失效的数据采用,低于 验的结果相同,验证了通过快速试验确定滚压压力 500万次则去除,按此方式对试验结果进行处理,得 是可行的,节约了工艺试验摸索的时间,当然用此 到了表3的试验数值。从表3试验结果可知,当滚压 种方法只是快速找到了达到安全系数要求的滚压 压力变化到E时,疲劳试验结果达到1 850 N・m,也 压力,至于此压力是否是最佳的,仍需要进一步的 就基本上可确定:滚压压力要在E值附近区域,才有 验证。 

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