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火力发电厂脱硫废水处理系统的设计

来源:伴沃教育
第13卷 第4期 2013住 中 国水运 Vo1.13 Apr i I No.4 4月 Ch i na Water Transport 2013 火力发电厂脱硫废水处理系统的设计 郭 斌 (广东省电力设计研究院,广东广州510600) 摘要:文中结合某燃煤电厂湿法烟气脱硫废水的水质特点, 分析介绍脱硫废水处理系统的工艺流程,通过中和、  沉淀、絮凝以及污泥脱水等步骤进行处理后,出水水质稳定, 为电厂脱硫废水处理系统设计优化提供参考。关键词:燃煤电厂;烟气脱硫;废水处理;综合回用 中图分类号:X703 文献标识码:A 前言 在众多烟气脱硫技术中,石灰石一石膏湿法烟气脱硫 (Limestone Gypsum Wet Flue Gas Desulfurization,简 称W FGD)工艺具有技术成熟、脱硫效率高(t>90%)、系 统可用率高(t>95%)、吸收剂利用率高(>190%)、使用煤种 广、运行可靠性高等优势,在国内外得到广泛的应用运行。 某燃煤电厂2×300MW+2×600MW机组采用湿法烟 气脱硫工艺,在脱硫剂洗涤烟气的过程中产生部分的脱硫废 水。脱硫废水与电厂其它废水性质差别大,必须经过单独处 理后方可综合回用或达标排放。本文主要介绍脱硫废水的处 理工艺,并对其工艺参数进行探讨。 一、脱硫废水的来源与特点 脱硫废水中的杂质主要来源于烟气、脱硫剂和工艺水。由 于煤中含有包括重金属在内的多种元素,这些元素在炉膛内高 温条件下会生成多种不同的无机化合物,其中一部分会随烟气 进入脱硫系统,溶解于吸收浆液中。随着吸收浆液的循环使用, 杂质不断浓缩,从而排出的脱硫废水中杂质含量偏高。 脱硫废水的水质特点主要是:(1)废水呈弱酸性;(2) 重金属离子含量高;(3)悬浮物浓度高,脱硫废水中的悬浮 物主要是石膏颗粒、二氧化硅以及铁、铝的氢氧化物;(4) 阴离子浓度高,主要有C1 SO 、SO3 、F一等。 脱硫废水进、出水水质详见表1。 表1脱硫废水进、出水水质 二、脱硫废水处理工艺流程及设计参数 收稿日期:2013—01—07 作者简介:郭斌,广东省电力设计研究院。 文章编号:1006—7973(2013)04—0114—02 根据脱硫废水的水质特点和电厂的运行情况,脱硫废水 处理系统处理规模为1×40m。/h,其系统主要由废水工艺处 理、污泥脱水处理和化学加药系统组成。废水处理系统包括: 调节曝气池、三联箱(中和箱、沉降箱、絮凝箱)、浓缩/澄 清池、清水池等。污泥处理系统包括:板框式污泥压滤机、 污泥提升泵、污泥循环泵、电动泥斗等。化学加药系统包括: 石灰乳制备和加药系统、盐酸储存和加药系统、有机硫加药 系统、凝聚剂储存和加药系统、助凝剂加药系统。 脱硫废水处理系统主要工艺流程详见图1。 图1 脱硫废水处理系统工艺流程图 1.废水处理系统工艺流程 脱硫废水通过FGD系统内的废水泵输送至脱硫废水处 理站的调节曝气池,由池底的曝气装置对脱硫废水进行充分 曝气,降低池中废水的COD值后,将废水提升至中和箱。 在中和箱内通过添加石灰乳,将废水pH调整到8.5 ̄9.5左 右,使部分重金属沉淀下来,再进入沉降箱;在沉降箱内通 过加入有机硫,进一步沉淀重金属离子。同时,在沉降箱中 加入凝聚剂,生成絮凝物,在絮凝箱出水的管路中加入高分 子聚合电解质作为助凝剂,使絮凝物变得更大,更容易沉淀、 分离出来。 脱硫废水从絮凝箱自流进入浓缩/澄清池,废水中的絮凝 物通过重力作用沉积在澄清池底部,浓缩成泥渣,由刮泥装 置清除;清水则上升至顶部通过环形三角溢流堰自流至清水 第4期 郭斌:火力发电厂脱硫废水处理系统的设计 115 池。在清水池上添加盐酸将pH调整到6 ̄9之间,清水池内 设浊度计、COD仪、PH计在线监控设备对处理后的废水出 水水质进行在线监测。浓缩/澄清池配套压污泥输送泵和泥位 计,当池底部污泥积累到一定高度时,启动污泥输送泵向全 自动板框式压滤机供料,进行污泥压滤操作。压滤后的干泥 饼由汽车外运处置,如滤液不合格则回流至废水调节曝气池 进行再处理;如滤液合格则直接排至清水池进行回收利用。 2.主要处理系统设计参数 (1)调节曝气池 调节曝气池为现浇钢筋砼结构,采用地下式布置。设计 参数:水力停留时间t=4h,曝气强度(10=1.2m。/m。h, 池体有效容积为160m。。 (2)中和箱 中和箱处理能力为40m。/h,有效容积V=30m。,废水 停留时间按45min计算。 配电动搅拌机,功率为7.5kW,同时配备流量计及在线 pH值测量仪。 (3)沉降箱 沉降箱处理能力为40m。/h,有效容积V=30m。,废水 停留时间按45min计算。 配电动搅拌机,功率为7.5kW。 (4)絮凝箱 絮凝箱处理能力为40m。/h,有效容积V=20m。,废水 停留时间按30min计算。 配电动搅拌机,功率为5kW。 中和箱、沉降箱及絮凝箱采用一体化制作(统称三联箱), 共用一根排污管。 (5)清水池 清水池为圆形现浇钢筋砼结构。设计参数:水力停留时 间按4h设计,池体有效容积为160m。。 3.污泥处理系统设计参数 废水从絮凝箱自流进入浓缩/澄清池。设计采用竖流浓缩 /澄清池1座,有效容积500m。,有效停留时间为12h。配 套自动刮泥机,功率为0.75kW。 为防止污泥管道堵塞,澄清池底部设置压缩空气系统, 压缩空气管连接到排泥管上,必要时开启压缩空气吹洗,搅 动沉在池底的污泥。 浓缩/澄清池旁设污泥循环泵和污泥输送泵,污泥循环泵 将少部分泥渣作为接触污泥回流至中和箱,为系统絮凝沉淀 提供所需的晶核。另一部分污泥则通过污泥输送泵送至板框 压滤机进行脱水。 系统设置2台过滤面积为220m 的板框压滤机和2个 容积为8m。的泥斗。根据压滤机的过滤面积,通过变频器自 动调节污泥螺杆泵的进泥量,直至达到设计压力,结束压滤, 压滤机滤板自动打开,卸泥,滤板回位,为下一次压滤做准 备,整个过滤用时约1-2h。 4.化学加药系统设计参数 (1)石灰乳加药装置 石灰粉罐车到位后,将橡胶软皮管与进石灰粉仓入口管 连接,气动粉罐车自带输送装置,同时石灰粉自带控制箱启 动为进料状态,当粉仓料位达到高料位时报警,并停止粉罐 车自带输送装置。 石灰乳制备箱1个,有效容积为7.2m。,石灰制备加药 装置自带控制系统,由内部实现加粉和加水的启停和切换, 保证出液浓度保持在10%左右。待石灰乳制备箱中的药液混 合均匀后,通过石灰乳循环泵输送至6m。石灰乳计量箱,计 量箱的药液通过石灰乳加药泵加至中和箱。 (2)有机硫成套加药装置 有机硫为液态,设置2个容积为lm。的计量箱(1用1 备)。 设计有机硫的投加量为5mg/L,溶液浓度为2%,选用 计量泵:Q=40L/h H=0.3MPa,隔膜计量泵并带自动调节 功能。 (3)助凝剂成套加药装置 设置2个容积为2m。的计量箱(1用1备)。 助凝剂采用聚丙烯酰胺,采用固体药剂,人工配置于计量 箱中,设三个加药点,一个直接加到絮凝箱内、一个加到絮凝 箱出水管(澄清池进水管上)另设一个加到污泥泵进料管。 设计助凝剂的投加量为lmg/L,溶液浓度为0.1%,选 用计量泵:Q=100L/h H=0.4MPa,选用电磁泵或隔膜计 量泵并带自动调节功能。 (4)絮凝剂成套加药装置 投加凝聚剂为液态,设置1个容积为15m。的储罐和2 个容积为2m0的计量箱(1用1备)。 设计凝聚剂的投加量为50mg/L,溶液浓度为7%,选 用计量泵:Q=100L/h,H=0.3MPa,选用隔膜计量泵并带 自动调节功能。 (5)盐酸成套加药装置 投加盐酸为液态,设置1个容积为5m。的储罐和1个容 积为lm。的计量箱。 储罐的盐酸采用2台电磁计量泵(一用一备)将盐酸投 加到清水池中,以调整pH值在6-9之间。 盐酸投加量与原水pH相关,盐酸溶液浓度为31%,酸 雾由酸雾吸收器吸收,加药量需要根据实际情况决定,选用 2台隔膜计量泵并带自动调节功能:Q=50L/h;H=0.3MPa。 三、脱硫废水处理合格后的综合利用 脱硫废水经处理合格后,污染物含量已满足排放标准, 但由于脱硫废水中C1一浓度未能去除,离子含量仍然较高,因 此脱硫废水的综合回用点少,一般用于干灰调湿或煤场喷淋。 若用于煤场喷淋,相当于增加煤中c1一的质量分数,将引 起脱硫废水量的增加,也可能会对锅炉产生不利影响,因此 设计在煤场周边敷设一路工业水水源同时进行喷淋,以稀释 氯离子的含量,以减少脱硫废水回用水对煤质的影响。经对 多个已建燃煤电厂进行调研得知,处理合格后的脱硫废水回 用于煤场喷淋或地面冲洗。 四、结语 本文对电厂脱硫废水处理系统的设计进行较全面地分析 介绍,系统采用中和、沉淀及絮凝等流程处理后,出水水质 稳定,满足“火电厂石灰石一石膏湿法脱硫废水控制指标” (DL/T997—2006)和 水污染物排放 (下转第1 18页) 118 中国水运 第13卷 对含水量降低有一定作用,但比粉煤灰效果差。表面活化剂 和粉煤灰联合掺加时能够改善污泥脱水的效果,主要是因为 粉煤灰的添加对污泥脱水有明显的改善作用【1。1,表面活性剂 能降低不同相界面的表面张力,破坏胶体结构,使得不同相 的物质得到分离【1 。 \_直*扣 —— ————∞ % ∞ % 7O.0O% O 1 1%+O.2%活化剂 盐1%+O.5%活化剂 原污泥+水 五、结论 (1)单掺石灰和水泥固化污泥,污泥的含水量降低并不 明显,只起到了固体成分置换的作用。 (2)通过添加盐、高炉矿渣和表面活化剂固化污泥,效 果也不明显。 2 3 4 5 6 7 8 化龄期/d 图7 固化龄期与含水量的关系 (3)掺入固化材料后,再进行压滤脱水,脱水效果比较 盐与高炉矿渣固化污泥,固化龄期和含水量的关系如图 8。 82 00% 明显,其中掺入盐与粉煤灰的效果要比盐与高炉矿渣的效果 要好,最后泥饼的含水量分别达到了35.0%和38.4%。 (4)通过添加固化剂和压滤脱水的方法降低脱水污泥含 水量的方案比较可以得知,机械压滤脱水的方法比较明显, 效果也比较好。 8O.00%78.00% 盐2 5%高炉矿渣 ——盐2 2%高炉矿渣 原污泥 ————76.00%^、 参考文献 /—、/^\/ 嘉.74.00%———v— \// 72 00%70.00% 68.0096 【1]孙秀艳.全国每年污泥产量近2200万吨八成没有得到妥 善处理【N].人民日报,2011,08,04. [2]Sperling M V,Gon ̄alves R F.Sludge characteristics and 0 1 2 3 4 5 6 7 8 production—Sludge Treatment and Disposal[M].London, UK:IWA Pubhshing,2007. 固化龄期/d 图8固化龄期与含水量的关系 【3】O’Kelly B C.Geotechnical properties of municipal sewage 由图8表明2%盐与5%高炉矿渣固化脱水后污泥的含水 量降低到71.9%,比较2%盐与2%高炉矿渣方案,高炉矿 sludge[J].Geotechnical and Geological Engineering,2006, 24(4):833 850. 渣的掺和量增加固化污泥的含水量随之减少,但随着龄期的 增加固化污泥的含水量变化并不明显。 四、压滤脱水效果分析 【4】朱开金、马忠亮.污泥处理技术及资源化利用【M1.北京: 化学工业出版社,2007. 【5】冯凯,黄鸥.石灰调质与石灰干化工艺在污泥脱水中的应 用Ⅲ.2011,37(5):7-10. 掺加不同固化材料后再压滤后污泥的含水量如表6所 示。 【61曹永华,闫澍旺,赵乐军.固化污泥的工程性质及微观结 表6压滤脱水后污泥含水量 构特征UJ.岩土力学,2006.27(5):740—744. [7】宁寻安,田宇,周云等.制革污泥及其固化块的微观结构 研究卟功能材料,2012,43(3):405—408. I8】任延杰.新型板框污泥脱水技术的应用U1.环境与可持续 发展,2010,(5):49—52. 由表6表明,添加了1%盐与5%粉煤灰和1%盐与5% 高炉矿渣后再压滤污泥的含水量分别降到了35.O%和 [9]赵由才,宋玉.城市与工业污泥化学调理与软框压滤深度 脱水技术 工业水处理,2011,(9):64—67. 38.4%,压滤脱水效果比单掺固化材料明显,同时也比原污 泥压滤效果好,含水量降低了1 1%。 单独添加0.0 1%的表面活性剂与原污泥压滤脱水进行比 [10]黄兰.粉煤灰对污泥脱水性能及氮、磷流失的影响研究. 中国资源综合利用叭.2009,27(11):15—17. 【11]李清林,韩卿,阎宽水.表面活性剂在造纸污泥脱水中的 应用 环保与综合利用,2011,30(7):59—62. 较,脱水效果不明显。表面活性剂、盐和高炉矿渣固化污泥 (上接第115页) 限值 (DB44/26—2001)的要求,是 一指标『S1. 种值得推广的脱硫废水处理技术,希望能对类似工程设计 参考文献 【3】DB44/26—2001,水污染物排放限值【s】. 提供参考。 …DL/T 5046—2006,火力发电厂废水治理设计技术规程【S1. f21 DL/T 997—2006,火电厂石灰石一石膏湿法脱硫废水控制 【4】吕新锋.宁海电厂脱硫废水处理探讨卟电力科技与环保, 2011,(6):48-50. 【51潘娟琴等.石灰石一石膏湿法烟气脱硫废水处理的研究U1. 环境保护,2006,(4):75—78. 

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